今年以来
为极致降低备件成本
武钢有限深入挖掘降本潜力
组织各厂部推进备件国产化
取得显著成效——
2020年1至7月
备件国产化共节省采购费用2233万元
对比2019年同期增效160%
超进度完成降本目标!
备件国产化是公司设备系统常抓不懈的一项重要工作。设备管理部聚焦进口备件采购、修复费用的降本潜力,通过备件国产化降本举措,有效节省备件费用。年初,设备管理部备管室、技术室、检管室迅速行动、协同配合,深入现场及时了解各厂部备件保产的痛点,积极利用四基地备件国产化供应商资源库,通过备件国产化促进备件成本降低。为了极致降本,各厂部结合现场备件实际需求,严谨、科学推进备件国产化降本工作:
条材厂
条材厂多年来积极探索将大型分厂锥箱进行国产化新制,目前该备件的国产化已技术成熟,上机使用稳定,大大缩短采购周期和节省了采购费用,2020年累计节省费用150万元。
热轧厂
热轧厂与国内制造厂家共同攻关,克服了原1580产线精轧进口主传动轴零部件图纸不全等技术难关,成功实现了该产线主传动轴新制、修复国产化,节省费用160万元。
冷轧厂
在冷轧厂202酸轧原进口品牌主传动轴和AGC油缸国产化修复推进过程中,设备管理部与冷轧厂一起进行技术论证和把关,采用国内供应商修复,至今已完成4件主轴和4台AGC油缸国产化修复,节省费用120万元。这些备件国产化修复后性能没有降低,运行稳定,成本明显降低。
硅钢部
硅钢部ZR8轧机主传动功率单元为进口品牌,因为使用年限较长,需要进行整体检测修复。这个修复技术和零部件一直为原品牌公司垄断,而且备件修复费用较高。为了节约备件成本,设备管理部与硅钢部一起进行技术方案论证和实地考察,决定对此备件实施国产化修复,积极寻找国内优秀厂家渠道。最终由国内厂家完成修复,节省费用288万元。
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